蒸汽作為化工企業生產的主要能源之一,其消耗量是直接影響生產成本費用的“大戶”。為提高能源利用效率,降低生產成本,商貿公司不斷加大蒸汽管理力度,持續對蒸汽系統進行技術攻關,改造后的蒸汽伴熱系統,通過換熱站熱水加熱的方式實時優化、動態調整用汽平衡,多措并舉降低了蒸汽能耗。
商貿公司物流園貨場堿液儲罐、裝卸車棧臺等工藝管線伴熱均為蒸汽伴熱,因蒸汽伴熱管線較長,走向復雜,疏水口較多、蒸汽凝液無法收集利用,熱量損失較高,蒸汽熱量利用率偏低,致使蒸汽成本居高不下,影響公司經營效益,給公司帶來一定的成本壓力。
為了從根本上有效解決這一問題,商貿公司生產技術部組織技術骨干集思廣益,經過多次會議討論和現場勘查,在不影響生產的情況下,對物流園貨場罐區蒸汽伴熱管線進行分類改造:一是優化堿液裝車工藝,將原裝卸車鶴管安裝至堿液泵房北側,改造后裝卸車管線由原設計的400米縮短至20m左右,降低蒸汽伴熱和吹掃成本;二是對消防水罐伴熱循環水泵升級改造,改造后的水泵可同時對消防水罐和硫酸、堿液罐區工藝管線進行循環伴熱,并可實現蒸汽凝結水的循環利用。罐區蒸汽伴熱優化改造完成后,從根本上解決了蒸汽伴熱泄漏點多、凝液無法收集、熱損耗大等問題,每年可節約成本50萬元左右。
一個小的改造不僅解決了生產現場的實際難題,也體現出崗位職工勇于創新的精神。接下來,商貿公司將繼續堅持以安全生產為中心,以創新改造為抓手,巧用技改“金鑰匙”,為商貿公司優化運行、節能降耗、提質增效增添源動力,為公司圓滿完成全年生產經營目標任務貢獻力量。